系統挖潛,新方法提升發電效率。去年以來,華菱漣鋼鐵水單耗逐步降低,軋材產量提升,使得用于發電的煤氣供應量銳減。針對這一新變化,擔任全公司能源保供的能源中心通過長期摸索,總結出了高爐煤氣、焦爐煤氣及轉爐煤氣三種煤氣混合摻燒的最佳配比方案,大幅降低煤氣的放散率。
同時,該中心確保高效率發電機組滿負荷運行,深入推進標準化作業,通過優化發電機組啟停參數、提高真空度,從而提高機組作業率,使發電效率達到最高。發電機一次跳機后重啟至少需增加成本1萬元,為此,該中心抓住防止跳機這一難題不放,要求發電運行人員根據煤氣管網壓力變化,及時調整發電機組運行情況,避免因煤氣壓力波動造成停機。并出臺了史上最嚴的發電機組跳機考核辦法。今年以來,未發生一起因操作原因導致的跳機事故。
系統優化不僅局限在運行中的節能降耗,在保證發電機組安全運行的基礎上,該中心從裝置的運行維護入手,通過架設新線,改造、調整電網結構,減少向電網倒送電量近400萬千瓦時,實現發電效益最大化目標。“每一度電,都節約使用,確保顆粒歸倉。”該中心嚴格管理實現用電節流。每天的中班,能源中心利用氣柜放氣,發電機組基本處于滿負荷狀態運行;應對用電尖峰時段,23:00-7:00時段則將煤氣柜蓄氣,既減少外購用電,又減少煤氣放散,月創效約10萬元。
此外,加大對用能單位的考核力度,定額定量分配用電指標,并實施動態監督。對于超額用電的單位,予以重罰,從而避免了電能的浪費。
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